项目年度编号
2000150025
中图分类号
TE256
成果公布年份
2020
成果简介
项目属于油气田勘探开发领域。经过四十多年的勘探开发,华北油田整体进入高含水、高采出程度“双高”开采阶段,需要向“精细勘探开发,突出经济效益”转型发展。钻采工程如何解决200℃以上超高温地层钻井提速、复杂岩性低渗透难动用储量经济有效动用、潜山油藏重力驱有效采油工艺空白、微生物凝胶组合驱和油井运维成本控制等难题,是华北油田也是行业所面临的技术升级挑战。自2011年,经滚动立项,并在集团公司重大科技专项的支持下,取得了钻采工程增产增效关键技术的重大创新,实现了华北油田产量硬稳定和效益提升,带动环渤海湾及大华北地区油气勘探开发技术进步,为中国东部油气稳产提供有力支撑。
1、发明了潜山重力驱闪凝过气顶承压堵漏套管固井完井采油,微生物循环驱,深斜凝胶分调等低成本“双高”油田提高采收率配套工艺技术,实现增产增效。潜山重力驱利用旧裸眼井加深套管固井采油技术,固井完井合格率由40%提升到100%,实现单井产量5~10t/d,建设费用320万元/井;微生物循环驱技术,实现节约材料成本53%。
2、创建了基于井眼轨迹的杆、管、液三维动态力学模型,杆柱寿命敏感性评价方法,偏磨、腐蚀结垢防治技术,搭建综合评估决策系统,实现油井全生命周期运维高效管控。短检泵周期井,检泵周期平均由181天延长到834天,年作业井数占比由30%下降为25%,系统效率稳定在29%以上,比行业高出2个百分点。
3、建立了抗240℃极高温坂土水基钻井液体系,砂砾岩起裂及裂缝扩展数学模型,创新发展了深井高温复杂岩性钻完井技术,实现了超高温(200℃)地层安全钻井和压裂增产效果提升,实现6000m深井平均钻井周期142天,成本下降19%,酸压增产幅度提高50%。项目成果应用成效显著。近3年支撑了油田增产增效,综合递减由7.58%下降到4.59%。累计增油76.66万吨,新增总产值22亿元,扣除原油成本,科研投入,新增利润8.66亿元,并助了力国内、外市场竞争。获华北油田公司科技进步一等奖多项,中国石油报等多家媒体公开报道。项目获国家发明专利授权11件、实用新型1件、软件著作权4件、发表论文22篇,1篇论文被袁士义院士“中国油田开发主体技术新进展与展望”一文引用,同行引用18篇论文共53次,国际刊物引用2篇SCI论文共10次。研究成果经高德利院士等国内知名专家鉴定,整体达到国际先进水平。
完成单位
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司
完成人
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