项目年度编号
2400011233
中图分类号
TF526.1
成果公布年份
2023
成果简介
①课题来源与背景:高炉炼铁是应用于焦炭、含铁矿石和容积在高炉内连续生产液态生铁的方法,它是现代钢铁生产的重要环节,其工艺方法相对简单,产量大,劳动生产率高,能耗低,是现代炼铁的主要方法,其产量是世界生铁总产量的95%以上。在高炉炼铁中,焦炭是高炉冶炼的重要燃料,随着高炉大型化,采用低焦比炼铁,对焦炭强度指标提出了更高要求,因此在高炉炼铁中多是使用一级焦炭进行炼铁,若提高二级焦炭的比例,一是会影响高炉的透气性;二是不能保证炉况的顺行,市场上尚没有很好的解决方法。
②技术原理及性能指标:
(1)进风面积调整为0.24~0.25m<sup>2</sup>,鼓风动能调整至12000~15000kg.m/s,十字测温中心点温度提高至350~450℃,保证鼓风穿透炉缸的能力;
(2)将初始矩阵调整为:矿石36(2)33.5(3)31(3)28(2),焦炭37(3)34.5(2)32(2)29(2)25(3),以焦包矿的布料形式布料,然后喷入高炉内,控制边缘料槽深度比料面低150~220mm,中心漏斗直径在220~300mm,边缘料槽与中心漏斗外径保持平整;
(3)通过炉内摄像头观察上部气流中的中心气流,控制中心气流直径在150~300mm之间,控制边缘气流10~20mm之间;
(4)在冶炼周期内矿严格按照焦丁→烧结→块矿→球团→烧结的五个顺序进行排料;
(5)槽下筛分矿石振动筛筛条缝隙控制在4.6~5.0mm,槽下筛分焦炭振动筛筛条缝隙控制在25~27mm,槽下筛分焦丁振动筛筛条缝隙控制在12~15mm;
(6)风口长度调整为500~590mm。
二级焦炭的指标满足:S≤0.76,Aad≤1.46,水分(%)≤6.5,M25≤87.6,M10≤6.5,CRI≤33.22,CSR≤58.83。
③技术的创造性与先进性:该成果技术可以增加自产二级焦的用量,减少一级焦使用量,降低铁水制造成本,保证高炉炉况顺行并能保证高炉正常喷煤工艺以及使用量的要求,高炉关键指标燃料比没有明显增加,降低生产成本。
④技术的成熟程度,适用范围和安全性:成果处于成熟应用阶段,适用于制造业,使用反应较好,可以满足使用要求,生产至今无不良反馈。现在正逐步扩大市场占有额,技术应用前景较好。
⑤应用情况及存在的问题:该技术已在安徽首矿大昌金属材料有限公司内进行小试、中试和批量应用。在实际的生产中安全、高效,未在生产中发现问题。
⑥历年获奖情况:无。
完成单位
安徽首矿大昌金属材料有限公司
完成人
学术成果认领
- 浏览0
- 被引0
- 下载0
相似文献
- 中文期刊
- 外文期刊
- 学位论文
- 会议论文


换一批



