项目年度编号
99008691
中图分类号
TQ161
成果简介
山西云冈有机化工集团公司现有两台φ3000mm石灰窑,两台变压器容量分别为10000KVA和16500KVA开放式电石炉。为改善原料质量,降低成本,提高电石生产综合效益,充分利用和发挥大同地区煤炭资源优势,他们从1987年3月开始选择大同兰炭作为炭素原料,同冶金焦掺和在16500KVA的电炉上进行试生产。试验结果证明,兰炭替代冶金焦生产电石,从技术讲是可行的。既开发利用了该地资源优势,又找到了一条提质降耗、节资增效的技术开发途径。从1993年9月,用兰炭完全替代冶金焦生产电石,同时又将兰炭用于烧制石灰,从而开创了电石生产全部使用兰炭的新工艺,几年来取得良好的效果。大同兰炭的性能:大同兰炭是选用低灰分、低磷、低硫、低变质的大同侏罗纪块煤,经低温闷烧,自然炼成的一种焦炭,因焦块表面有一些兰色光泽,人们称之为“兰炭”。其固定碳含量高、灰分低、比电阻大、化学反应性能好、高温下不易石墨化等良好性能,均优于冶金焦,加之价格低、运输方便,较好地满足了电石生产的工艺要求。大同兰炭生产电石的工业实践:粒度及掺和比例的选择:试验初期,他们购买了大块兰炭,进厂破碎至0~15mm投入电炉使用,取得初步成效,但由于原料进厂把关不严,加之矿点不同,造成兰炭灰分超标,影响电炉生产,没有达到预期效果。为稳定兰炭质量,他们进行了定点选矿,并调整兰炭粒度至8~18mm,效果明显,炉料透气性增强,电极深入,发气量提高。试验期间,以焦炭∶兰炭=2∶1掺和使用,逐渐增大兰炭质量,至1992年兰炭量达89.5%。以往生产石灰用冶金焦作原料,其筛下物连同兰炭一并投入电炉使用,尽管电极较深入,但生产不稳定,原因在于筛下物灰分高达20%~26%,固定碳仅为72%~78%,影响了炉料质量。从1992年9月起,改用兰炭烧制石灰,从而开创了整个电石生产线全部使用兰炭的新工艺。1993年以来生产情况良好,效果明显,仅1996年一年为工厂增产节资480.6万元。
完成单位
山西云冈有机化工集团公司
完成人
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